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日本CKD氣缸活塞桿裝載機動臂反復下沉的診斷?
日本CKD氣缸再更換油封,裝復后試機,動臂自動下沉現(xiàn)象仍未*消除,這說明更換的油封仍然沒有裝配好。一般情況下這種結構的液壓缸裝配前,只要把缸筒內部導向套部位的銹跡和毛剌清除干凈,裝配起來比較順利,質量也易保證。為檢查多裝配失誤的原因,再進行解體。在日本CKD氣缸活塞桿耳環(huán)上刻下與缸筒位置相對應的記號,再進行分解,緩慢拔出活塞桿總成后,發(fā)現(xiàn)大腔油封損壞的尺寸和形狀與上的一模一樣。對準刻下的記號,觀察油封損壞部位與缸筒對應的位置關系,發(fā)現(xiàn)這個部位與液壓缸小腔進油口的位置是在一條直線上,這說明在這條線上缸筒的某個部位有損壞油封的毛剌,使油封在裝配中被刮壞。檢查缸筒,內壁光滑無損,沒有異?,F(xiàn)象??磥硇∏贿M油口損壞的可能性比較大,手摸有刮手感覺。修磨此油孔后,把孔口的倒角修磨圓滑,清洗干凈后,更換損壞的油封,重新裝配,當大腔Y形密封圈通過小腔的進油口時,用一個平口螺絲刀小心地抵住向外漲開的油封唇口,使其順利通過油孔。裝復后試機,動臂自動下沉現(xiàn)象消失。
日本CKD氣缸活塞桿在實際上中,人們對液壓缸防塵圈防塵重視程度不夠,體現(xiàn)在以下2個方面:
①防塵圈結構選型不合理。隨著工程機械多用途的應用,尤其是個體用戶在高污染的煤礦、礦山等場所,每日連續(xù)十幾個小時超載、超溫,要求防塵圈必須具有高抗污染、抗高溫的功能。目前單唇口防塵圈已不能適應工程機械的需要,從拆檢的液壓缸防塵圈來看,基本失去防塵功能,使污染物從活塞桿進入,造成密封磨損失效。
②防塵圈在裝配過程中保護措施差。主要表現(xiàn)在建筑工程機械整機噴漆過程中,對液壓缸防塵圈不采取保護措施,造成防塵圈唇口部位存在殘留油漆,對防塵圈起到一定破壞作用,影響防塵。從拆檢的液壓缸發(fā)現(xiàn)防塵圈內部存有油漆,可以說明這一點。
( 2)軸用組合封結構不合理。
目前 日本CKD氣缸活塞桿主要密封結構是防塵圈+低壓密封(Y形圈)+高壓密封(軸用組合封),Y形圈經(jīng)過多年研究,是比較成熟的結構,加上進口Y形圈的應用,低壓密封質量基本不存在問題。軸用組合封進口件較高,而產件密封唇口設計角度不合理,容易使唇口在高溫狀態(tài)下發(fā)生材料。
(3)日本CKD氣缸活塞桿表面碰傷。
裝載機在起升過程中,由于鏟斗的運動,使斗內物料滑落,砸在伸出的活塞桿表面上,造成活塞桿表面出現(xiàn)微小凹坑,增大了密封圈與活塞桿 的摩擦力,使密封圈磨損失效。目前這已成為液壓缸早期活塞桿外泄漏的主要問題之一。
(4)日本CKD氣缸活塞桿與導向套的配合間隙選配不合理。
按照液壓缸設計原則,活塞桿與導向套的配合公差是H9/f8。但在實際應用中,如果二者配合為Z小公差值,由于工程機械長時間超載,高溫情況下材料膨脹,容易造成活塞桿表面油膜銳減,密封唇口潤滑降低,局部溫度超過密封圈容許溫度,使密封圈高溫老化,失去密封。用戶反饋活塞桿表面出現(xiàn)發(fā)黑問題,就是以上原因造成的。